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中級(jí)工程師論文范文水下灌注樁施工過程中卡管事故的應(yīng)急處理方法

作者: -12015-07-03閱讀:文章來源:未知

  摘 要:砼灌注樁因其施工方便,質(zhì)量便于控制等優(yōu)點(diǎn),已廣泛被應(yīng)用于公路、鐵路、房建等的的施工中。但是由于砼質(zhì)量、施工組織、施工機(jī)具與施工方法等因素的影響,施工過程中時(shí)有卡管現(xiàn)象發(fā)生,處理不當(dāng)極易造成斷樁,斷樁的處理既費(fèi)時(shí)又費(fèi)力,整個(gè)處理過程會(huì)對(duì)整個(gè)工程的總工期造成一定的影響。因此,正確合理的處理卡管事故便成為水下灌注樁施工中亟待解決的技術(shù)問題。筆者就近幾年從事監(jiān)理工作中遇到的卡管事故的處理做簡要的分析與總結(jié)。

  關(guān)鍵詞:水下灌注樁,施工,卡管事故,應(yīng)急處理方法,中級(jí)工程師論文范文

  1 卡管原因分析

  1.1 材料方面

  用于水下灌注樁的砼在工作性方面要求較大的砂率,較好的和宜性,粗集料優(yōu)先選用鵝卵石或級(jí)配良好的碎石。拌合過程中可添加外加劑、粉煤灰等以提高混合物的和宜性與緩凝性能。并且拌合過程中必須達(dá)到規(guī)定的拌合時(shí)間。選用原材料不合適或者拌合時(shí)間過少都容易造成砼的離析,離析的砼用于水下灌注樁的施工極易造成卡管。

  1.2 施工組織方面

  施工組織不當(dāng)造成的卡管主要是水下灌注樁施工過程中施工力量組織不合理,施工便道需借用當(dāng)?shù)毓返氖┕r(shí)間選擇不合理,造成運(yùn)輸車輛不連續(xù),封底成功后后續(xù)車輛不能及時(shí)跟進(jìn),導(dǎo)致首盤料初凝而卡管。

  1.3 施工機(jī)具與施工方法方面

  施工機(jī)具方面的原因主要是表現(xiàn)在沖孔鉆機(jī)上,由于沖孔鉆灌注砼時(shí)可以不借助其他施工機(jī)械自己完成,因此對(duì)機(jī)具自身及操作手的技術(shù)水平提出了更高的要求。由于鉆機(jī)、操作手或者兩者的綜合原因,比如:抖管過程中不能及時(shí)剎車而抖裂導(dǎo)管,從而導(dǎo)致導(dǎo)管進(jìn)水,處理不及時(shí)造成進(jìn)水部位的砼便會(huì)離析,砼離析直接造成卡管事故。

  2 處理方法及適用情況

  無論什么情況造成的卡管,處理的目的只有一個(gè):避免斷樁。

  2.1 材料方面

  用于水下砼的原材料和混合物的原材料要符合以下要求:

  ① 水泥強(qiáng)度不低于42.5,初凝時(shí)間不早于2.5h;

  ② 粗集料優(yōu)先選用卵石或級(jí)配良好的碎石;

  ③ 粗集料最大粒徑不應(yīng)大于導(dǎo)管內(nèi)徑的1/6~1/8和鋼筋最小間距的1/4,同時(shí)不大于40mm;

  ④ 細(xì)集料宜采用級(jí)配良好的中砂;

  ⑤ 砼含砂率宜為40%~50%;

  ⑥ 坍落度宜為180~220mm;

  ⑦ 水下砼水泥用量不應(yīng)小于350kg/m³,有緩凝劑或者添加粉煤灰的不少于300 kg/m³;

  ⑧ 水灰比宜為0.5~0.6。

  拌合時(shí)間不足容易造成砼和宜性差,水灰比采用不合適易造成坍落度過小或者離析,出現(xiàn)這些情況的砼,都不允許用于水下灌注樁的施工。因此要求現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員對(duì)于運(yùn)抵施工現(xiàn)場(chǎng)的砼首先要確認(rèn)和宜性良好,其次取樣做現(xiàn)場(chǎng)坍落度試驗(yàn),坍落度過大容易造成砼的離析;過小則會(huì)下落緩慢,一旦遇停機(jī)待料的情況則容易凝固造成堵管。因此坍落度過大或過小都不合適,確認(rèn)合格后方能用于水下灌注樁的施工。

  施工過程中若遇到拌合時(shí)間不足砼工作性不好的情況應(yīng)暫緩使用該料,讓運(yùn)輸車調(diào)整罐的轉(zhuǎn)速繼續(xù)攪拌,直至工作性得以改善。砼坍落度過大應(yīng)立即返回拌合站添加水泥,攪拌至合適工作性再回到現(xiàn)場(chǎng)用于施工。同樣,坍落度過小要返回拌合站添加水泥漿,拌合均勻后用于施工,切忌在施工現(xiàn)場(chǎng)隨意加水。隨意加水的極易造成砼的離析。增大卡管事故的發(fā)生幾率,同時(shí)對(duì)砼質(zhì)量也有很大的影響,給工程質(zhì)量留下隱患。另外,對(duì)于用于水下樁的水泥必須出廠24h后才可使用,否則水泥溫度太高無法精確控制坍落度。

  對(duì)砼不合格造成的卡管的處理一般可采用以下方法:

  ① 外力干預(yù)法

  首先,明確造成卡管的原因,即:開始施工前,嚴(yán)格按規(guī)范要求做過導(dǎo)管壓力試驗(yàn),導(dǎo)管耐壓合格;施工過程中沒有大動(dòng)作抖管導(dǎo)致導(dǎo)管破裂。由以上兩點(diǎn)則可以認(rèn)為導(dǎo)管本身沒有問題,卡管不是因?yàn)閷?dǎo)管漏水造成,而是砼坍落度過大引起離析從而導(dǎo)致卡管。

  明確了卡管原因,就要有針對(duì)性的開始處理。一般由于坍落度過大造成的卡管可優(yōu)先選用外力干預(yù)法,即用長的物體(如鋼筋)放入導(dǎo)管中,遇到大的阻力時(shí)即為卡管處。慢慢的插搗,使砼的工作性在外力作用下得到改善。在感覺不到大的阻力時(shí),卡管即解除,進(jìn)行適當(dāng)?shù)亩豆茼偶纯身樌伦ⅰ?/p>

  此種方法適用于較短的樁基礎(chǔ),或者卡管位置不是很深的情況,如果樁基過深則很難有合適的物體可作為工具實(shí)施此方法。

  ② 接長導(dǎo)管法

  水下樁灌注的過程,首先要進(jìn)行封底。封底時(shí)要求首盤料要有足夠的方量,根據(jù)樁徑一般都是采用比較大的料斗,容量2~3m³。封底完成后換用比較小料斗施工,由于小料斗不必與導(dǎo)管用螺絲相連,拆卸的時(shí)候可以直接取下,因此縮短了導(dǎo)管拆卸時(shí)間。卡管一般情況下發(fā)生在小料斗階段。但這并不能說明卡管和料斗大小有關(guān)。

  卡管后可將小料斗取下,在導(dǎo)管上重新接一節(jié)導(dǎo)管,選取工作性好的砼放到封口的大料斗里,放滿后將大料斗與加長的導(dǎo)管重新連接,連接好后打開封口,讓砼自由下落,利用砼的沖擊力將卡管處的砼沖開。

  此方法適用于卡管時(shí)間不是很久,卡管長度不是很長,卡管深度比較深第一種方法無法使用的情況。但是判斷卡管長度很難判斷。

  若此方法不能奏效則可以考慮采用下面的方法。

  ③ 二次封底

  以上兩種方法都試用過后,若仍不能奏效可以考慮采用此種方法。

  首先將導(dǎo)管從孔內(nèi)拔出,清除里面已離析的砼。清除完后將首節(jié)導(dǎo)管即最下面導(dǎo)管的管口用布或類似材料捆扎在導(dǎo)管口將導(dǎo)管口嚴(yán)密包裹,防止泥漿進(jìn)入導(dǎo)管。重新向孔中下導(dǎo)管,當(dāng)導(dǎo)管埋入砼中50cm時(shí)將封口物拉出來,然后用推磨法將導(dǎo)管埋入砼面以下2m。選用工作性良好的砼重新進(jìn)行封底作業(yè)。封底成功后一般可以將水下砼順利灌注完畢。

  2004年筆者在菏關(guān)路k30+755分離立交從事監(jiān)理工作時(shí)曾使用過此方法。當(dāng)時(shí)是凌晨施工由于疏忽了對(duì)砼的管理,工人使用了已離析的砼,造成卡管。在使用各種方法均不奏效的情況下,決定進(jìn)行二次封底。拔出導(dǎo)管后發(fā)現(xiàn)整條導(dǎo)管都被離析的砼卡死。清除完畢后用施工工人的襯衣做封底材料,用普通尼龍繩做的捆扎繩和拉拔繩。導(dǎo)管埋入砼中50cm時(shí)順利將襯衣拉出,繼續(xù)推磨直至導(dǎo)管埋入砼中2m,按首次封底施工方法灌注砼。砼順利下注,樁基順利完成,檢測(cè)結(jié)果為一類樁。

  本方法的難點(diǎn)是封口,即封口材料的綁扎,因?yàn)橐竽茼樌饪鄄逊饪诓牧享樌蟻怼R虼朔饪诘墓ぷ饕欢ㄒ薪?jīng)驗(yàn)的施工人員來做,以防出現(xiàn)不必要的麻煩。

  本方法適用于首盤砼未初凝的情況對(duì)孔深和卡管深度沒有要求。

  2.2 施工組織方面

  施工組織造成的卡管主要是首盤砼等待時(shí)間過長導(dǎo)致初凝。造成這種后果的原因有:

  ①需要借道運(yùn)輸?shù)氖┕r(shí)間選擇不正確,運(yùn)輸途中與當(dāng)?shù)剀囕v在時(shí)間上發(fā)生沖突增加運(yùn)輸時(shí)間,導(dǎo)致管內(nèi)砼初凝。

  ②運(yùn)輸車輛少運(yùn)輸距離長,施工不具有連續(xù)性。現(xiàn)場(chǎng)停機(jī)待料時(shí)間過長,導(dǎo)致砼初凝。

  六河高速k42+895關(guān)西中橋的樁基施工過程中就出現(xiàn)過這樣的問題。

  關(guān)西中橋中心樁號(hào)位于k42+895處,拌合站位于k36+000處,拌合站與施工現(xiàn)場(chǎng)主線距離7km,施工過程中砼運(yùn)輸車輛需要借道南丹至八圩的公路,該公路為進(jìn)出八圩的主要通道,有公交車通行,并且相鄰合同段的材料運(yùn)輸也部分依賴此公路,路上車流量比較大。路況不好,經(jīng)常有車輛壞在路上,運(yùn)輸車通行有一定難度。由于路程比較長,砼運(yùn)輸過程中單程最少要50分鐘,一旦出現(xiàn)堵車現(xiàn)象后果十分嚴(yán)重。

  施工單位充分認(rèn)識(shí)到只一點(diǎn),每次灌樁所有的砼工程全部停工,全力灌樁。并且安排在行人和車輛都比較少的深夜進(jìn)行,在有會(huì)車條件的地段安排專人指揮車輛。由于前期機(jī)械投入比較少,每次灌樁還是在每運(yùn)輸循環(huán)間有一小時(shí)左右的時(shí)間間隔,等待的時(shí)間里采用每十幾分鐘抖動(dòng)一次導(dǎo)管避免砼初凝。既便如此第二輪開始的時(shí)候還是不順暢、導(dǎo)管提起來以后無法回落,料斗上沿高過罐車溜槽,導(dǎo)管埋深已經(jīng)拆到最小的情況。針對(duì)這種情況現(xiàn)場(chǎng)采用了挖掘機(jī)上料,輕抖導(dǎo)管的施工方法。在導(dǎo)管埋深允許拆管的時(shí)候?qū)⒁呀?jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出護(hù)筒頂?shù)膶?dǎo)管拆下,按照正常施工方法施工。最終完成樁基的施工。

  對(duì)于施工地點(diǎn)和拌合站距離較遠(yuǎn)的的情況關(guān)鍵是要把握好時(shí)間。經(jīng)過幾棵樁經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)最終采用了控制拌合站出料速度的方法,讓拌合站每隔半小時(shí)出一車料,這樣的措施保證了施工的連續(xù)性,施工速度也提高了很多。合理的施工組織在保證了工程質(zhì)量、縮短了施工時(shí)間的同時(shí)還避免了卡管的發(fā)生。

  2.3 施工機(jī)具與操作手操作水平方面

  這種情況造成的卡管一般來說是由于機(jī)具不適用,操作手水平太差,或者兩者的原因都有。這種情況直接會(huì)造成導(dǎo)管破裂進(jìn)水,使砼離析從而卡管。

  筆者同樣還是在關(guān)西中橋的監(jiān)理過程中遇到此種情況造成的導(dǎo)管進(jìn)水,由于發(fā)現(xiàn)得早沒有造成更嚴(yán)重的后果。

  關(guān)西中橋0#臺(tái)左幅外側(cè)六寨端樁基完成第一輪連續(xù)灌注后在拆管時(shí)發(fā)現(xiàn)導(dǎo)管內(nèi)有大量的水,筆者立即要求施工人員和現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員測(cè)量砼面高度。經(jīng)測(cè)量導(dǎo)管進(jìn)水8m左右,埋深6m左右,繼續(xù)灌注的結(jié)果只有卡管。聯(lián)想到之前能夠順利灌注,筆者判斷由于是連續(xù)灌注導(dǎo)管內(nèi)的砼沒有間斷,水頭壓力比較大,因此已經(jīng)灌注完成的砼質(zhì)量沒有受到進(jìn)水的影響。筆者立即決定抽出導(dǎo)管里的水,尋找漏水點(diǎn)。

  當(dāng)導(dǎo)管內(nèi)的水面下降1m左右時(shí)出現(xiàn)噴射狀進(jìn)水,因?yàn)閾?dān)心下面還有進(jìn)水點(diǎn),所以一直將水全部抽出。下面沒有再發(fā)現(xiàn)進(jìn)水點(diǎn)。

  進(jìn)水點(diǎn)位于樁內(nèi)泥漿面下1米左右,而此時(shí)導(dǎo)管的埋深有6m完全可以通過拆管來解決問題。導(dǎo)管拆除后再次用抽水機(jī)抽除管內(nèi)余下的水,但是由于導(dǎo)管內(nèi)砼液面比較低,抽水機(jī)不能完全將孔里的水抽出來,為了避免卡管的發(fā)生,筆者指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工人員向管內(nèi)添加水泥漿,用抽不出來的水將加入的水泥漿稀釋,又通過抖管使水泥漿在水中充分懸浮。做完這些有又將導(dǎo)管拆至理想埋深,重新裝料斗灌注砼、成樁。

  拆導(dǎo)管時(shí)發(fā)現(xiàn)料斗下第一二節(jié)導(dǎo)管的密封圈破損。總結(jié)原因有兩方面:

  ①施工的鉆機(jī)年久失修,剎車不靈。

  ②并且操作手經(jīng)驗(yàn)少(后來了解僅有3個(gè)月的施工經(jīng)歷)。

  以上兩個(gè)原因使得抖管時(shí)無法及時(shí)剎住快速下落的導(dǎo)管,施工時(shí)使用的料斗又是容量2~3m³的大料斗。導(dǎo)管下端在砼中快速下落遇到初凝的下部砼時(shí),管中做自由落體運(yùn)動(dòng)的砼的強(qiáng)大壓力直接將外部壓力較小的密封圈壓破,最終導(dǎo)致導(dǎo)管進(jìn)水。

  在施工中這樣的原因造成的卡管是所有卡管事故里最難解決的。因此,在灌注樁施工前要對(duì)鉆機(jī)進(jìn)行檢修,及時(shí)消除硬件的隱患。同時(shí)要對(duì)操作手的操作水平進(jìn)行考核,水平差的不要從事灌樁時(shí)的鉆機(jī)操作。

  此類事故的處理首先要確定進(jìn)水點(diǎn)的位置,確定好以后有拆管條件的優(yōu)先選用拆管來解決,進(jìn)水點(diǎn)位于水面下比較深,無法用拆管的辦法來處理的可以采用二次封底的方法處理。抽除孔內(nèi)泥漿的辦法不可取,因?yàn)槟酀{抽除后受水頭壓力的影響極易造成塌孔,一旦塌孔只能做斷樁處理,這就喪失了卡管處理的意義。

  3 結(jié)束語

  鉆孔灌注樁的施工,屬于隱蔽工程施工,任何的施工差錯(cuò)都會(huì)造成無法挽回的后果和損失,本文提到的一些處理卡管的方法均是根據(jù)實(shí)際施工過程中成功的案例總結(jié)而來,有一定的參考價(jià)值,也有很大的局限性,施工中技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)各自施工情況的不同合理選擇施工方法。對(duì)灌注樁的質(zhì)量控制要有一套完整的管理體制和施工工藝,施工過程中要加強(qiáng)前后場(chǎng)的組織和協(xié)調(diào),加強(qiáng)人員、機(jī)械、車輛的管理,將工程事故中人的因素降到最低。加強(qiáng)對(duì)到場(chǎng)混凝土的監(jiān)管,提高混凝土入模質(zhì)量,盡量避免卡管事故的發(fā)生,確保樁基承載力的正常發(fā)揮。

  參考文獻(xiàn):

  [1] 《公路橋含施工技術(shù)規(guī)范》(JTJ041-2000)

  [2] 《公路工程國內(nèi)招標(biāo)文件范本》(2003版)

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